一、排查步驟
1.首先對外部工藝流程系統和司泵操作規程進(jìn)行了檢查。
2.對從儲罐到泵的入口管線(xiàn)和泵的出口到裝火車(chē)管線(xiàn)進(jìn)行了認真細致地檢查,通過(guò)工藝流程檢查和確認,確定我們的工藝流程沒(méi)有錯誤,排除了工藝系統的原因。
3.對泵入口前面的過(guò)濾器進(jìn)行了檢查,并沒(méi)有發(fā)現任何雜質(zhì),因此排除了入口堵塞的可能。
4.對磁力泵進(jìn)行了充分灌泵和徹底排空,否定了泵內存在空氣的判斷。當時(shí)付料儲罐的液位8.6米,不存在低液位付料。
5.罐區付料作業(yè)、裝火車(chē)裝車(chē)作業(yè)的工藝人員嚴格按照操作規程操作,不存在違章作業(yè)。
6.罐區司泵員操作時(shí)嚴格執行操作規程,而且廠(chǎng)家技術(shù)人員也在現場(chǎng),不存在誤操作。
二、原因分析
三、改造措施
根據以上思路,提出將磁力泵軸和葉輪同時(shí)進(jìn)行改造的方案,將有望能夠徹底解決磁力泵內磁轉子退磁的問(wèn)題。具體改造措施如下:
1.將磁力泵軸由半空心改為全空心并且將回流孔鉆透改為通孔,以增加介質(zhì)的冷卻潤滑過(guò)流量。
2.安裝時(shí)使一對滑動(dòng)軸承的螺旋槽(螺旋槽幫助介質(zhì)沖洗和潤滑轉軸,螺旋槽的旋向要特別關(guān)注)的旋向相吻合,使冷卻介質(zhì)流動(dòng)更加流暢,外磁轉子高速旋轉感應渦電流產(chǎn)生的熱量能及時(shí)帶走,改善滑動(dòng)軸承與泵軸和推力環(huán)的冷卻潤滑效果,使摩擦副之間維持一層液膜,實(shí)現液體摩擦。
3.將葉輪進(jìn)行切割。在保證效率基本不變的情況下將葉輪切割,一方面可以通過(guò)降低液體的速度能,提高靜壓能來(lái)提高介質(zhì)的汽化溫度;另一方面也可以減少外部能量的傳入,以免介質(zhì)溫度提高而汽化。同時(shí)還擴大了磁力泵的操作范圍,減少了工藝波動(dòng)對泵的影響。
4.安裝磁力泵保護系統,當磁力傳動(dòng)器的從動(dòng)部件在過(guò)載情況下運行或內磁轉子因抱軸卡住時(shí),磁力傳動(dòng)器的主、從動(dòng)部件會(huì )自動(dòng)滑脫保護機泵。
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